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升降台

时间:2011-03-09 18:17来源:未知 作者:admin 点击:
1 升降台 是中板厂的主要装备之一,在生产过程中通过中辊跟前后升降台的升降,三辊轧机在轧辊不须要正反转的情形下实现轧件往复轧制。自中板厂1986年投产以来,中板产量由原始设
1升降台是中板厂的主要装备之一,在生产过程中通过中辊跟前后升降台的升降,三辊轧机在轧辊不须要正反转的情形下实现轧件往复轧制。自中板厂1986年投产以来,中板产量由原始设计年产量10万吨进步到当初100万吨,而升降台基础不进行过大改造,设备已经绝对落伍。随着市场竞争日益剧烈,产量不断增加,生产节奏一直加快,钢坯重量加大,对升降台冲击力不断加大,特殊是对升降台前面四根花辊的影响最大。每月因断花辊调换升降台的次数约8次左右,占换台总数的50% 以上。升降台已经成为制约中板生产的一个重要因素,提高升降台的使用寿命,对升降台花辊进行改造已迫不及待。 2 改造计划的构成 为适应新的局势,使现有设备在不进行重大改造的基本上尽可能满意生产需要。要在投资尽可能少的情况下,对升降台花辊进行恰当改造,以减少断花辊次数,提高升降台应用寿命。经由对升降台断花辊情况的长期跟踪,统计剖析,总结出升降台断花辊重要起因有: 2.1 跟着生产节奏不断加快,钢坯坯料加大,对升降台冲击力加大;另外生产过程中有时因钢温过低或操作职员操作程度问题,可燃气体报警仪,也可能增添对升降台花辊的冲击力。 2.2 花辊轴颈直径太小,花辊强度不够。 2.3 花辊自身的构造缺点,花辊辊片与辊轴之间通过焊接方法衔接如图1,焊接部位的焊接应力不可能完整消除,聚乙烯防腐胶带,影响了花辊轴的强度。实际表明,90% 以上的花辊断裂部位是辊片与辊轴的焊接部位。 2.4 升降台由4个弹簧支承,弹簧起缓冲作用。由于升降台自重的增加,升降台自重就几乎将弹簧压缩到最大变形地位,当升降台受到冲击负荷时,弹簧根本无变形,完全起不到缓冲作用。依据以上原因的分析,对升降台进行如下多少点改造: 为提高升降台花辊的强度,把花辊轴颈直径加大,轴颈直径由~180mm改为~220mm。根据强度实践公式Q=M/IV即 M=Q =Q(o.1d×d×d)Q一当量应力(MPa)一当量曲折应力(N.mil1)一轴的抗弯剖面模量= 0.1d×d×dd一轴的直径 (mil1)由上式能够看出,在轴材质不变的情况下,轴的当量应力是必定的,因此花辊轴所承受的当量弯矩与花辊轴的直径的破方成正比,即: (220×220 ×220)÷(180×180×180)=183(% )从上面的盘算得悉,轴的直径由180mm增加到220mm,而花辊轴所承受确当量弯矩提高了83% ,将近增加了一倍,也就是说花辊轴的强度提高了,从而提高了升降台花辊抗冲击才能,加密狗。 为提高花辊轴的强度,应尽可能减少焊接产生的应力对轴的影响。为减小焊接部位的应力集中,必需对花辊结构进行改造。联合花辊本身的结构及外部因素,提出两种方案:第一种方案如图2所示,转变焊接部位结构;第二种方案是将花辊辊片与轴加工成整,即花辊由直径较大的圆钢直接加工而成。经过火析比较,第二种方案固然撤消了焊接工序,花辊强度较高,但加工难度大,加工工序比拟庞杂,而且本钱也无比高,因此咱们抉择了第一种方案,相对照较经济公道。 花辊轴为台阶轴,台阶部位直径由~220mm增加为~240mm,跳汰机,这样焊接部位就移到了轴的台阶上。在焊接进程中所产生的径向应力就因为焊接结构的改变而减少了80% 以上,即便在焊接过程中仍发生了较大的焊接应力,但由于结构的改变,改变了焊接应力的方向,也不会对轴的强度影响太大。在焊接过程中由于部分加热,轴名义可能引起资料机能的变更,终极影响轴的表面的强度。但由于焊接部位直径的加大,北京安装卫星电视,因此对花辊的强度影响不大。花辊轴台阶的根部加工 R=5mm的圆角,以打消加工工艺产生的应力集中。焊接结构的优化,消除了一部份焊接应力,但不可能完全清除焊接应力,因而必须对花辊进行退火及时效处置 (6个月以上),以排除残余的焊接应力。 要想使弹簧起到较好的缓冲作用,就必须增长弹簧所能承受的最大压缩力。升降台实际分量约27吨,共有4个牛腿弹簧支承,原弹簧所能承受的最大压缩力为7000kg×4=28吨,也就是说升降台自重简直已经将弹簧压缩到最大变形位置,当升降台受到冲击负荷时,弹簧基本起不到缓冲作用。为使弹簧起到缓冲作用,就必须使升降台自重只能让弹簧有局部变形,当升降台受到冲击负荷时仍有较大的变形。提高弹簧所能承受的最大压缩力的道路有增加弹簧的圈数、增加弹簧的直径等,防水密封胶。因为花辊本身结构的限度,增加弹簧圈数对升降台高度影响较大,因此只能增加弹簧的直径。将弹簧截面直径由40mm增加为50mm,经计算,弹簧承受的最大压缩力将由7000kg提高到12000kg,4个弹簧所能蒙受的最大紧缩力为12000×4=48吨。升降台自重使弹簧‘的变形量占弹簧总变形量的27/48=55% ,也就是说升降台受冲击负荷时,弹簧仍有45%的变形量。 3 技巧改造后的后果 由改革前后改换升降台统计表1、2可以看出,改造后每月更换升降台片数由改造前的8.25片降落达到2.33片,效果是十分显明的。不仅为出产博得了时光,而且节俭大批的备件用度,减轻了工人的劳动强度,每年可创效益23 1万元。 相关的主题文章: (责任编辑:admin)
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